水淬爐渣輸送線落料問題解決
| 產品應用 | AUC皮帶清潔器 |
| 皮帶寬度 | 1200mm |
| 產業 | 鋼鐵廠 |
| 輸送原料 | 水淬爐渣 |
改善前挑戰
該輸送線主要負責處理每小時700噸 (700ton/HR) 的水淬爐渣 (Blast Furnace Slag),這類物料因製程特性,帶有極高的濕度與強烈的磨蝕性。現有配置傳統清潔器因環境因素導致效能快速遞減,無法有效清除輸送帶上的殘留濕爐渣。
我們從影片可以看到經過第一道清潔器,刮除效果有限。
即使安裝第二道清潔器,仍有大量物料與水分殘留。殘留的濕爐渣在輸送帶返回側的配重輪下方大量堆積,導致滾輪、皮帶等關鍵設備加速磨損。為了清理堆積物料,必須頻繁停機,動用大量人力進行人工清掃,不僅效率低落,還產生可觀的停產損失。
(改善前) 配重物料殘留
(改善前) 配重水分殘留
解決方案與執行策略
駿維團隊在現場進行深入評估後,確認問題核心在於現有清潔器無法適應高濕、高磨損的物料特性。因此,我們建議在輸送帶返回側的核心落料區安裝「AUC皮帶清潔器」。
解決方案的核心優勢:
(1)專利雙弧度刮刀設計: 獨特的刮刀弧度能緊密貼合皮帶表面,有效刮除殘留的物料和水分,達到優異的清潔效果。
新安裝的第二道 AUC皮帶清潔器
弧形刮刀緊貼皮帶,
有效清除殘留物料與水份
(2)高耐磨PU刮刀: 刮刀嵌入高耐磨合金,大幅延長了使用壽命,減少了頻繁更換的維護需求。模組化設計簡化了安裝流程,無需複雜的工具與額外人力,即可快速導入並上線使用。
具體改善成果與效益
導入皮帶清潔器後,該煉鋼廠的爐渣輸送線環境獲得顯著改善,各項指標均達到預期目標。
(1)清潔效果大幅提升: 安裝後的清潔器能徹底清除皮帶上的殘留物料與水分,從根本上解決了落料問題。
(2)設備損耗顯著減少: 由於物料不再堆積在配重輪及滾動件上,設備磨損速度大幅降低,延長了設備使用壽命。
(3)維護成本銳減: 清理工作不再需要緊急停機與大量人工,轉變為可預測的例行巡檢,大幅節省了人力成本與停產損失。
改善前後對比
項目 | 改善前 | 改善後 |
清潔效果 | 效果有限,物料與水分大量殘留 | 雙弧度刮刀緊貼皮帶,有效清除殘留物與水分 |
落料狀況 | 配重輪下方嚴重堆積,需頻繁人工清理 | 物料堆積及水分問題大幅減少,落料點幾乎消失 |
設備損耗 | 滾輪與皮帶因物料磨損嚴重,壽命短 | 設備運轉環境潔淨,滾動件損耗顯著降低 |
維護計畫 | 頻繁緊急停機、動用大量人力 | 清理工作轉為可預測的例行巡檢,大幅節省人力與成本 |

結語
此次成功案例證明,選擇適當的解決方案能有效應對高難度工業環境中的挑戰。透過駿維團隊專業的現場評估與專利技術,不僅解決了該煉鋼廠長期的落料困擾,更為其創造了可觀的經濟效益。業主已決定將此成功經驗推廣至其他輸送線,並將持續與駿維團隊合作,共同推動現場設備的優化升級。
